Entre enero y marzo de 2022, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) registró 56 avisos de perforación, lo que significaría una recuperación en la actividad petrolera nacional luego de que ésta se redujera con motivo de la contingencia sanitaria por Covid-19.
En la sesión extraordinaria número 31 del Órgano de Gobierno, Francisco Castellanos Paez, director general de dictámenes de extracción de la Unidad Técnica de Extracción y su Supervisión detalló que 38 avisos fueron terrestres y 18 en aguas someras, de los cuales, 43 correspondieron a Petróleos Mexicanos (Pemex), dos de DWF, nueve de DS Servicios Petroleros, uno de Eni y uno más de Hokchi Energy.
Del total, el 32 por ciento, equivalente a 18 pozos se ubicó en el Golfo de México mientras que el 29 por ciento, equivalente a 16 pozos fue en el estado de Veracruz.
El 20 por ciento representado por 11 pozos se localizó en Tabasco; el nueve por ciento se situó en Puebla con cinco pozos; Nuevo León el siete por ciento con cuatro pozos y Tamaulipas el tres por ciento con dos pozos.
“La producción pronosticada total fue de 87.1 mil barriles diarios y 132.7 millones de pies cúbicos diarios con una inversión preliminar de 18.8 miles de millones de pesos equivalentes a 907 millones de dólares”, precisó Castellanos.
Explicó que de esa inversión, Pemex destinó 14.3 miles de millones de pesos en sus asignaciones para la perforación y 2.6 miles de millones de pesos para la terminación mientras que contratistas invirtieron 0.9 miles de millones de pesos en perforación y 3.3 miles de millones de pesos para la terminación.
Adicionalmente Castellanos Paez indicó que en el primer trimestre del año hubo 40 informes de terminación de pozos de desarrollo: 26 terrestres y 12 aguas someras.
Aquí Pemex volvió a predominar con 31 avisos, dos fueron de DS Servicios Petroleros, dos de DWF, uno de Eni, uno de Hokchi Energy, uno de Pantera y 2 SMB.
Cabe señalar que el grueso se ubicó nuevamente en el Golfo de México con 14 pozos, equivalente al 35 por ciento.
Con respecto a la producción, el directivo señaló que fue de 75.8 mil barriles por día frente a los 63.9 mil barriles diarios estimados; en cuanto al gas natural, esta fue de 140.5 millones de pies cúbicos frente a los 123.0 previstos
La inversión para la perforación y terminación fue de 13.4 miles de millones de pesos
La CNH indicó un 92 por ciento en el éxito en la operación con 37 pozos productores, dos inyectores y solo uno exitoso.
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