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ENI reajusta expectativas sobre futuro de los campos Amoca, Mizton y Tecoalli

Desde el pasado 28 de febrero la empresa ENI México, operador del bloque 1 (compuesto por los campos Amoca, Mizton y Tecoalli), presentó a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) una solicitud para realizar ajustes tanto en el Plan de Desarrollo para la Extracción como en el Programa de Trabajo y el Presupuesto 2024 respecto del contrato CNH-R01-L02-A1/2015, mismos que hoy fueron aprobados por el Órgano de Gobierno.

 

En su ponencia, Francisco Castellanos Páez de la Unidad Técnica de Extracción y su Supervisión detalló que este reajuste general responde a un comportamiento no esperado en los pozos, en los yacimientos y en las nuevas perforaciones que ha estado realizando ENI donde el flujo fraccional de agua es del 40 por ciento.

 

“Esto es un comportamiento que de inicio en sus pronósticos de producción y en sus modelos de yacimiento, pues, no tenían previsto que fuera tan agresiva esta invasión de agua de formación hacia los pozos, esto ha derivado en una baja considerable en la producción tanto de aceite como de gas”, explicó Castellanos.

 

Detalló que entre 2022 y 2024 solamente produjeron 12.7 millones de barriles, siendo que la meta inicial era de 19.6 millones de barriles. Además presentan una expectativa 2024-2040 para producir 163.1 millones de barriles, una baja de 97.7 millones de barriles con respecto a los 260.8 millones de barriles previstos en su plan vigente.

 

En materia de gas natural, el operador tenía ellos estimado producir 15.6 miles de millones de pies cúbicos entre 2022 y 2024, de los cuales solo lograron 13.8 miles de millones de pies cúbicos.

 

Para el horizonte de 2040, la apuesta pasó de 143.9 miles de millones de pies cúbicos a sólo 88.1 miles de millones de pies cúbicos, lo que significa 55.8 miles de millones de pies cúbicos menos.

 

En cuanto a la inversión, ENI tenía un estimado a erogar de mil 174 millones y solamente erogaron 659 millones y ahora para el nuevo periodo (2040) la inversión bajó a 5 mil 736 millones de dólares de los 5 mil 927 calculados previamente.

 

“En este momento, con la actualización de toda su información técnica de yacimientos, pozos e infraestructura, es la mejor alternativa que tienen en este momento a pesar de una baja en la expectativa de producción en la que pretenden recuperar 163 millones de barriles de aceite y 88.1 miles de millones de pies cúbicos de gas”, explicó Castellanos Páez.

 

Con respecto al Plan de Trabajo 2024, el operador redujo a 8 el número de pozos perforados, 8 terminación de pozos y bajó a 11.9 millones de barriles la expectativa de volumen a recuperar de aceite, mientras que de gas, el volumen bajó de 18.72 a 10.64 miles de millones de pies cúbicos.

 

Finalmente el Presupuesto 2024 pasó de 912 millones de dólares a poco más de mil millones de dólares.

 

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